为有效提升设备运行稳定性、降低生产损耗,解决压滤机拉板系统负荷过大、滤板易拉坏及拉偏等生产痛点,近日,鹿洼煤矿顺利完成浮选车间压滤机拉板系统的专项改造并投入使用。原单套拉板系统一拖五拉动五块滤板的运行模式,已优化为一拖二带动两块滤板运行,为车间连续安全生产提供了坚实保障。

在浮选生产流程中,压滤机承担着矿浆固液分离的关键作用,拉板系统的平稳运行直接关乎工序效率。此前,车间压滤机拉板系统采用一拖五运行方式,单套系统需同时带动五块滤板开合,长期处于超负荷运行状态,不仅牵引部件磨损严重,更因滤板受力不均,频繁出现滤板拉坏、拉偏、卡滞等问题。这不仅导致滤板耗材消耗居高不下,还需频繁停机检修更换,既增加了运维成本和员工劳动强度,也影响了整体生产的连续性,成为制约车间生产效率的瓶颈。
为从根源上解决这一问题,该矿技术团队立足生产现场,深入分析设备运行工况与故障原因,经过多次研讨论证,制定了拉板系统由一拖五改为一拖二的技改方案。改造过程中,工作人员抢抓设备检修窗口期,精准完成拉板系统参数调整、运行程序优化、限位装置校准等工作,全程严守安全作业规范,高效完成改造任务,实现了运行模式的平稳切换。
改造后的单套拉板系统仅带动两块滤板,设备负荷降至合理范围,运转更加平稳,从根源上杜绝了滤板拉坏、拉偏的问题。同时,滤板使用寿命显著延长,设备故障停机次数大幅减少,生产连续性得到了有效保障,运维成本和员工检修工作量同步降低,实现了降本、增效、保安的多重目标
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